(记者 常魁星 通讯员 陈克)“隧道主体能够快速通过验收,可全靠这些百环无破损了!”中交四航局厦门地铁项目部质检部长王东摸着拼接整齐、接缝均匀的管片感慨的说道。
每一环都当做“第一环”,实现百环零破损、零渗漏,这对项目团队来说已是常态,但这“习以为常”却来之不易。
当盾构掘进到450环,进入“小半径曲线”段时,拼装手张师傅有些紧张。平时直线段拼装很是拿手的他,在“小曲线”面前却乱了阵脚,一个小的失误导致前面几块管片出现破碎。
平时,拼一环6块管片连半个小时都用不到的张师傅,现在因为管片破损返工使这一时间延长到3个小时。破损量过大,不仅造成了成本浪费,还使得掘进速度被延误,极大地影响施工进度。
当天,项目部就召开了管片破损研究分析会,管片可能出现损坏的原因被列出了几十条,为找到最影响管片拼装的主要原因,项目部派人对从加工到拼装管片蹲点进行实地论证,1个月后,他们发现了两大主要问题:拼装手的操作不熟练、责任意识不强。
发现问题,项目部即可解决问题。没有成熟的技术,项目部就请专业人员手把手教,并和盾构机生产厂家签署合同协议,形成“一带一”的帮带模式。项目部还针对重难问题,专门建立了盾构拼装大讲堂、微信群,拼装中操作的细度与精度被再次提高了。
但随着小曲线半径的区间稍稍增大,张师傅的拼装又出现了大幅度管片破损。
经过项目多部门联合分析得知,盾构操作手对盾构姿态控制不到位,致使盾尾的稍稍偏移,从而引起了拼装时管片到盾尾的间隙过大,再加上拼装点的选取欠缺,拼装再次受阻。
“归根到底还是我们对盾构姿态的同步控制还是不到位,不知道拼装点在哪!”项目总工杨征说。
针对此状况,项目部用了细致的BIM技术多次模拟盾构机下穿小曲线半径区间隧道,精准的寻找到了盾尾偏移量与偏移点的位置,利用对油缸的模拟控制,准确的将盾尾的偏移缓调至设计位置,就连管片拼装的位置、拼装点也被分析的精准无误,管片错台的误差被稳稳的控制了在3毫米以内。
“要继续做好精细化,就应该树牢我要质量的观念。”王东在在质量分析会上讲到。质量参数被反复校对,质量盾构员、拼装手以及值班工程师的名字都被清晰的贴到每一片管片上,测量数据精准化、设备维保常态化、质检联动化等方案纷纷被提了出来。
自从精细化管理实施后,项目部员工的积极性被提高了几倍,项目部一次次无形的劳动竞赛开始了,东马区间右线盾构管片破损率明显降管片的破损率从原来的8.54%降低至 3.49%,其中拼装过程中的破损占总破损的比重从原来的 62.82%降低至 26.7%,邻接块边角及封顶块边角破损合计占比从原来的 76.92%降低至46.7%,大伙的拼装技术得到了质的飞跃,也使项目部“每一环都是第一环”的质量文化不断拓展。
每一次下穿都需要精细的把控,每一次都是用着“第一次”的态度来对待,每一次都是全力以赴,每一次都要打造出优良的工程出来。
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