为实现降本增效,河北四建一分公司内蒙蒙维项目部在施工过程中始终注重细节控制。近期正处熟料堆棚施工阶段,项目部成本管理小组多次召开图纸分析会进行讨论研究,提出了“柱钢筋一次绑扎到顶减少搭接部位”、“挡墙采用定型模板”等合理化建议,据实合理增加变更签证,为项目节约了成本,提高了经济效益。
其中“柱钢筋一次绑扎到顶减少搭接部位”的具体做法是:熟料堆棚柱钢筋高度标准为8.5米,如果用12米长原材钢筋制作,将会造成3.5米钢筋余料无法使用,项目成本小组成员经过合理计算,决定选购9米长的定尺钢筋一次成型柱筋,节约了搭接部分钢筋;“挡墙采用定型模板”的具体做法是:在施工挡墙过程中,将模板一次拼装成2.44米×4.88米的定型模板,采用吊车吊装入模,提高了模板支设速度,增加了模板周转次数,节约了模板材料费。
项目成本管理小组成员还经常深入施工现场实际勘查、对比图纸,例如在基槽开挖过程中,发现熟料堆场的地基设计标高局部出现大量的砂层,无法满足设计要求,项目部经理根据这个特点,积极与地勘单位和设计单位沟通,将图纸中的地基处理改为混凝土超深垫层,通过与甲方现场实测实量,顺利的办理了超深混凝土签证,实现盈利。
项目部将一如既往的从小处做起,从细处做起,严控成本,实现利润最大化。(张金栋、郜领娟)
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